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共 3235 篇文章针对BW(Butt Weld)端阀门在出厂前试压过程中存在泵板更换频繁、结构非通用、工艺流程冗长等问题,本文提出一种基于斜面定位原理的通用坡口泵板结构。该结构采用统一斜角与规格归类设计,结合“零件脱坡口+标准泵板”的试压流程,可实现对3~14英寸、60管号及以上阀门的快速适配。依托三台泵台开展现场试压验证,测试结果显示,新结构在密封性、安装效率、阀门保护性等方面具有显著优势。泵板试压效率提升75%,需求数量减少81%,阀门整体出厂周期平均缩短3天。同时,该结构优化了坡口前置加工方案,显著降低了现场操作强度,减少了工序间等待时间。
“华龙一号”机组在热试期间发现某常规岛调节阀出现阀杆屈曲,经排查后确认为共模故障。为查找缺陷原因,分别使用阀门设计手册方法、RCCM规范中承受额外弯矩杆件校核方法及有限元方法进行屈曲分析并将结果进行对比,最终锁定缺陷原因为原设计阀杆抵抗额外弯矩的裕度不足,气动杆与阀杆之间偏斜角达到0.55°时可能发生屈曲。针对该原因,采用将原304/316L阀杆替代为17-4PH马氏体不锈钢的方案,并对新材质阀杆进行屈曲校核及热老化论证,最终确认阀杆材质替代后,气动杆与阀杆之间偏斜角可提高至少4.8°,且满足阀门运行温度要求,可消除阀杆屈曲缺陷。
核电站阀门作为核安全系统的关键部件,其安全等级划分与质保要求直接关系到机组的安全稳定运行。阀门分级需综合考虑功能重要性、失效后果及抗震性能,并严格遵循国内外技术规范。在总结实践经验与文献基础上,应重点把握设计、制造、安装及运维等环节的质量管控,实施全周期系统化管理。为推动核电阀门自主化与质量提升,需加快核心技术的国产化攻关,完善技术标准体系,提升工艺质量水平,并持续优化运行维护策略,从而保障阀门长期可靠运行,为我国核电产业的高质量发展提供坚实支撑。
随着全球水资源短缺及水利设施老化问题越发严重,为了更好地进行水资源管理,提高水利设施的安全性,行业提出了通过水利工程闸阀的智能化改造实现水利工程智能化管理的设想。本文通过对相关文献和案例的对比分析,依据物联网、人工智能、大数据等相关领域的技术进步,将闸阀的技术架构与应用现状进行了整理与归类。研究表明,智能化闸阀融合了传感器、自适应算法以及远程监控技术等,可使水利工程管理效率提高30%以上,运维成本降低25%,且在水管管理、防洪调度等方面具有广泛的应用前景。
针对某核电站1号机组二级凝结水调节阀非预期关闭事件开展原因分析和改进研究。通过对阀门和电动执行机构刹车装置的结构及工作原理进行分析,确定刹车装置失效是导致二级凝结水调节阀非预期关闭的直接原因;通过对刹车装置止动垫片的失效分析,确定了紧固螺母松动及止动垫片内舌与键槽边缘反复冲击是导致止动垫片内舌断裂的主要原因。采取防松、定期检查、增加顶丝装置等措施,降低了止动垫片断裂风险,消除了刹车装置失效的潜在隐患,并确保在发生刹车装置紧固螺母松脱的极端情况下刹车装置仍然有效,为同类型阀门的可靠性提升提供了借鉴方案。
在LNG船的卸料作业中,管线上需安装超低温止回阀确保流体单向流动,避免LNG介质逆流引起潜在水锤,但在LNG返装船时又需要管道全通径流通。目前LNG船的卸料管线和LNG反装船管线通常为两条分开的管线,粤东LNG国产化项目研发了一种通过手轮操作调节阀瓣启闭来实现可反向流通功能的超低温旋启式止回阀,且该阀门经过各项试验测试,验证了其优良性能,已成功通过国产化鉴定。本文介绍的超低温止回阀通过机械结构翻转阀瓣,实现全通径流通,将两条管线简化为一条,经济效益显著。
燃气表前球阀(简称球阀)安装在燃气表前端入户总管道上,用于控制整个家庭燃气的供应。结合常规球阀在使用场景中引发的问题,本文设计了开关状态可识别球阀,确保用户能快速准确地识别球阀当前所处的开关状态,便于结合实际情况或需求采取启闭措施;同时,本文设计的双模式磁性锁球阀可根据燃气公司管理和用户在不同场景中的多种需求,实现“管理、用户”两种模式的切换。以上两种球阀不仅可以有效管控管道燃气的通断,避免燃气泄漏而导致事故发生,还可以大幅提升燃气公司的管理效率以及用户使用的便捷性。
船舶管路系统中法兰吸入止回阀对防止介质倒流至关重要,其流量系数、流阻系数等参数直接影响系统能效。以YS型DN50 PN2法兰吸入铸铜止回阀为研究对象,采用有限元分析法研究阀体力学性能与全开状态下的流量特性。结果表明:球形阀体在0.3 MPa压力下最大变形量仅为7.6446×10-4 mm,结构可靠性高;缓冲弹簧静态设计确保了20 m3/h最小流量时的流体推力大于阀瓣重力与弹簧力之和,实现阀瓣稳定全开;流量特性仿真结果显示阀门额定流量系数Kv均值为55.65,流阻系数恒为4.86,雷诺数大于85544,表明该设计满足低流阻、高流通能力的工程需求。
为了满足石化行业安全仪表系统(SIS)的安全等级评估需求,本文提出了安全完整性等级(SIL)评估方法。通过剖析国内外功能安全标准体系,结合保护层分析方法与故障树定量计算,提出了适合工程实践的SIL定级验证流程,同时建立了包含风险可接受准则、设备选型验证、结构约束审查三阶段评估模型,以某石化厂加氢装置案例验证了该方法的有效性。结果表明,采用此方法可使安全仪表功能(SIF)的PFDavg计算误差控制在±5%以内,SIL验证通过率提高至92%。本研究为过程工业安全仪表系统的可靠性设计提供了标准化评估框架,有效预防了重大安全事故的发生。
高频球阀作为聚丙烯装置中的关键设备,其性能至关重要,当前国内聚丙烯装置中的高频球阀仍高度依赖进口品牌。本文结合聚丙烯装置的使用工况及使用过程中的特殊要求,基于特种阀门生产、设计和制造工艺技术,对球座密封面进行DLC气相沉积,大幅提高其耐磨性,防止球座密封面拉伤;对阀杆部位进行优化设计,显著降低了阀杆部位的扭矩,提高了整体的使用性能;根据高频球阀的设计特点,对阀体壁厚、阀杆强度等主要零部件进行验证,提高了高频球阀的整体性能和使用寿命。
