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沈阳阀门研究所主办
[1] 福建福清核电有限公司
某三代核电示范工程的稳压器安全阀采用热态结构设计,阀门由主阀和先导阀组成,主阀执行超压保护和关闭隔离功能,先导阀驱动主阀启闭动作,探测波纹管是先导阀的核心部件。在机组调试期间出现探测波纹管泄漏问题,会造成主阀异常关闭且无法恢复开启,导致阀门不可用和机组后撤。通过制定波纹管切割和分析方案,从SEM观察、基体成分分析、金相组织分析和应力分析等角度进行综合研究,发现波纹管泄漏原因为:小波纹管制造时焊接位置热影响区形成了裂纹,运行期间介质压力波动使裂纹发生疲劳扩展进而产生贯穿性裂纹,导致波纹管泄漏失效。在此基础上提出了波纹管成型后表面质量检验、波纹管动态弯曲试验和介质压力波动状态下的疲劳试验等改进措施,为后续波纹管质量控制提供参考,提升核电机组运行的安全稳定性。
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